某选厂铜炉渣浮选生产实践

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某铜选厂产生的铜炉渣不仅占用了大量的库存面积,而且造成了一定的环境污染、破坏生态平衡。为了解决这些铜矿废渣,并将其二次利用,该选厂对铜炉渣性质做了详细分析,进行了铜炉渣浮选生产实践,更终获得了较好的经济指标。

一、铜炉渣性质

1、铜炉渣的冷却处理

炉渣中的铜能够进行浮选关键在于炉渣冷却过程中,硫化铜的结晶以及金属铜的聚集形成了适于机械选矿的含铜粒度。炉渣的冷却速度对形成铜的粒度大小关系极大,由于粒度大小决定选别结果,所以渣的冷却速度是衡量浮选效果的主要条件,可能比炉渣的组成更为重要。

骤冷会使炉渣形成非晶质构造,这种非晶质构造会阻止微晶粒析出和迁移聚集,骤冷的水淬渣在显微镜下看不到有铜的沉积;反之,炉渣缓慢冷却有利于铜相粒子迁移聚集长大,含有大量的能用显微镜观察到的颗粒,因此缓冷炉渣铜的回收率高于骤冷的水淬渣铜的回收率。

根据转炉渣和电炉渣工艺矿物学研究报告表明,缓冷48小时,其结晶效果较优,于是,该选厂渣缓冷时间为56小时。

2、缓冷渣性质

该选厂冶炼铜炉渣经缓冷后,外观呈黑色,松散容重2.0~2.4g/cm³,密度3.5~4.3g/cm³。性质比较稳定,嵌布粒度较细。铜炉渣含铁量很高,故它的质地致密、坚硬,部分渣块可能具有明显的金属光泽。铜物相分析结果表明氧化率为4.47%,属硫化铜矿;铜物相分析结果表明氧化率为14.12%,属氧硫混合铜矿。

二、铜炉渣浮选生产实践

1、生产工艺流程

对该公司缓冷48小时与24小时的转炉渣和电炉渣分别进行了对比试验,试验考察了磨矿细度、浮选时间、浮选药剂种类与用量等工艺因素的影响,并进行了开路、闭路等浮选试验。根据实验结果更终确认了更好的试验条件及流程结构:

(1)炉渣缓冷:炉渣经过自然冷却24小时——喷淋冷却24小时——自然冷却8小时后,由渣包车运到翻包平台翻倒到渣堆场。

(2)破碎流程:采用“二段一闭路”的破碎流程,破碎产品粒度为12mm~0mm。

破碎机

(3)磨矿流程:采用两段连续闭路磨矿,磨矿细度:-325目占85%。

球磨机

(4)选别流程:浮选采用两粗两扫三精浮选流程。

(5)脱水流程:铜精矿及尾矿均采用浓缩+过滤两段脱水流程。

(6)选矿设计指标

球磨机

2、工艺指标确定

金属回收率是衡量金属平衡工作好坏的标准,通过金属回收率的计算,可以用它来衡量生产过程中技术操作水平的高低,检验投入及产出的金属是否分布合理,同时可以查找流程中金属损失的原因。其中渣浮选金属回收率与入选原矿品位、精矿品位及尾矿品位有关。

尾矿品位与回收率的关系分析显示,渣浮选尾矿品位越低,金属回收率越高,故在实际生产中尽可能的降低尾矿品位。精矿品位与回收率的关系显示,渣浮选精矿品位越低,金属回收率越高,但为了与该厂实际生产结合,浮选精矿品位控制在20.0%~25.0%,在尽可能降低尾矿品位的前提下,可将金属回收率满意化。原矿品位与回收率的关系分析显示,金属回收率随着原矿品位的升高而升高,该选厂目前产出的电炉缓冷渣品位0.5%~0.8%左右,转炉缓冷渣品位4.0%~7.0%,两种缓冷渣混合后综合品位约2.0~5.0%。

3、生产实践

渣浮选试生产初期,按转炉渣﹕电炉渣=1:4进行混料,平均混合品位为1.30%,生产技术指标如下:由于精矿品位低,同时回收率太低,达不到设计指标要求,于是对缓冷渣的配比进行调整,按转炉渣﹕电炉渣=1:2进行混料,平均混合品位为3.78%,生产技术指标如下从上表中看出:精矿品位过高,金属回收率偏低,于是根据实际生产情况,对流程结构进行调整。

浮选机

(1)降低矿石粒度

由于振筛筛孔大,筛下矿石粒度大,进入球磨机的矿石粒级粗,入选浓细度难以控制,浮选困难,导致尾矿含铜升高,所以将振动筛筛孔从14mmx16mm改到14mmx12mm。

球磨机

(2)改变钢球型号

Ⅰ段球磨机添加100mm和80mm的钢球,Ⅱ段球磨机添加60mm和40mm的钢球,由于磨矿台效过高,对入选矿浆细度难控制,所添加的钢球满足不了矿浆细度的要求,所以Ⅰ段球磨机钢球型号改为100mm,Ⅱ段球磨机钢球型号改为60mm,从而改变入选矿浆细度,确保入选细度达到要求。

(3)改变药剂添加位置

原设计药剂是添加在搅拌桶内,桶体太深,矿物比重大,整个搅拌桶振动大,在试车过程中搅拌桶电机多次发热自停,大部分药剂从粗一第1、2台浮选机被带出,使后面的流程药剂与矿物作用减弱。改变药剂添加位置,将药剂加入砂泵池,通过泵的作用及直径250mm旋流器、球磨机的作用,再进入浮选,使药剂能与矿物充分反应,得到了平衡厚实的泡沫层,提高金属回收率。

(4)提高入选品位

提高入选原矿品位,可以有效的提高金属回收率,同时可以尽快将缓冷渣中的金属变现出来,降低了金属积压,因此,根据实际生产需要,将转炉渣与电炉渣的配比由原来的1:2提高到了1:1。在流程改造及缓冷渣配比的改变后,各项指标达到了预期效果,且优于设计指标。

浮选机

综上,该选厂的冶炼铜炉渣用浮选方法进行处理,原矿品位4.0%~5.0%,精矿品位20.0%~25.0%,尾矿品位低于0.28%,金属回收率在94.0%以上,且优于设计指标,获得了较好的经济效果。在解决了因铜炉渣导致堆存困难问题的同时,也将铜炉渣进行了循环利用,这样不仅有效解决了环境污染问题,而且也为该选厂带来了可观的经济利益。

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