某选矿厂降耗提产的措施总结

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降耗提产是各大选矿厂共同追求的目标,近几年来,某选矿厂围绕着推广新设备、新材料、新工艺、新药剂等方面做了一些工作,并取得了一定的效果。下面,对该选矿厂的降耗提产措施进行逐一介绍。

浮选工艺

1、推广新设备

(1)该选矿厂共有八个浮选系列,原设计全部采用A型浮选机。从1984年开始,有计划地对A型浮选机进行改造,到1987年底,共更新改造了5个系列粗选扫选和两个系列精选浮选机,累计投资283万元。几年生产实践表明,改造后的浮选机与A型浮选机相比,节电18%~40%,选矿回收率提高0.3-0.5%,加上备件费用的降低等,年可获利100万元以上。

(2)采用压滤机,改三段为二段脱水。该厂精矿脱水均采用浓密-过滤-干燥三段脱水流程。1987年引进XYZ-15型自动压滤机,改三段为二段脱水流程,精矿水分可在14%以下,达到要求,生产率233公斤/米²·时。采用压滤机后,除全部节约干燥用煤外,还节电5.4千瓦·时/吨,年效益7.5万元。

浮选机

2、使用新材料

钢球消耗占选矿生产成本的15~20%。1987年先后开展了合金钢球工业试验,取得了令人满意的结果。采用低铬合金铸铁球,单耗由普通锻钢球的1.4~1.6公斤降到0.62~0.68公斤,1988年已在生产中应用。

3、应用分支串流浮选流程

1988年开始试验工作。小型试验表明,该流程节省药剂15%,在铜回收率一致的前提下,精矿品位提高1~3%。1989年进行了工业试验,达到了节电、省药和节约备品备件的目的,有显著的经济效益,1990年正式应用。

4、开展新药剂的试验工作

(1)试验起泡剂代用品。该厂松醇油年耗量150吨以上。由于价格上涨,年增加支出40~50万元。在寻找新药剂时,将主要的放在松醇油的代用品上,先后开展了多种药剂的试验,其中P-8201、R-880、E-9、CB-594等已完成工业试验,1988年P-8201已用于生产。按当时价格,使用一吨可节省900元左右,并取得同松醇油相同的或略优的技术指标。

(2)用异丁基黄药代替丁基黄药。该厂丁基黄药年耗量200多吨。由于价洛上涨,年增加支出60万元左右。经多次小型试验证实,用等量异丁基黄药取代丁基黄药,可获得与丁基黄药一致的选矿指标。1989年开展了工业试验,其结果与小型试验结果基本一致,于1990年应用。

浮选机

5、应用新技术

在这方面,主要做了如下工作:应用了数控加药机、球磨机恒定给矿技术、二价硫离子剩余浓度自动检测及跟踪加药技术、磨矿分级多参数电子计算机控制和精矿矿浆计量等。这些新技术的应用,对稳定和提高磨矿机的给矿量,合理添加选矿药剂,稳定技术操作,节药、节电都起到了很好的作用。

球磨机

通过以上措施,该选矿厂实现了降耗提产,经济效益也在逐年上升,可见,以上列举的五项工作在降耗提产方面是可行凑效的,且均已经证实,各用户可放心借鉴使用。

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